你知道西安煤氣柜安全生產(chǎn)的重要性嗎?接下來小編帶大家先看幾個案例。
案例一:北方某鋼廠運行8年稀油柜在生產(chǎn)過程中氣柜高位報警未報警,活塞發(fā)生沖頂冒油事件,運行人員發(fā)現(xiàn)高位自動放散噴出密封油,煤氣柜緊急停產(chǎn);事故調(diào)查:該稀油柜無雙柜容,僅有機械柜容,機械柜容鋼絲繩易打滑,誤差大,編碼器柜容與實際柜容不相符,高位報警未報警,運行人員未及時發(fā)現(xiàn),未采取措施,造成煤氣柜沖頂冒油。
案例二:華北某鋼廠運行11年橡膠模柜煤氣泄漏,活塞CO報警儀值爆表,煤氣柜緊急停產(chǎn);事故調(diào)查:柜頂調(diào)平導輪磨損,煤氣柜4根調(diào)平鋼絲繩出現(xiàn)磨損,因未預(yù)備原型號鋼絲繩,利用調(diào)峰時間更換小1號鋼絲繩,在氣柜運行一段時間后,更換后的鋼絲繩繼續(xù)磨損,運行人員未及時發(fā)現(xiàn),造成鋼絲繩斷裂,運行過程中活塞瞬間傾斜,與側(cè)板碰撞,下導輪擊穿皮膜,造成煤氣大量泄漏。
案例三:華南某鋼廠運行9年橡膠模煤氣柜煤氣泄漏,柜頂CO報警儀報警值高,造成煤氣柜緊急停產(chǎn);事故調(diào)查:兩段式橡膠模柜橡膠模使用壽命約為6-8年,超過使用年限易產(chǎn)生橡膠模老化,易破損,該鋼廠運行人員缺乏經(jīng)驗,未及時上報計劃更換新橡膠模,原橡膠模老化,造成煤氣泄漏;該氣柜活塞內(nèi)原設(shè)計未設(shè)計CO報警儀,將CO報警儀設(shè)計于柜頂,柜內(nèi)少量煤氣泄漏時,柜頂CO濃度低,柜頂CO報警儀未報警,造成CO報警延遲,當柜頂報警時,柜內(nèi)煤氣已大量泄漏。
案例總結(jié):
以上煤氣柜事故案例只是眾多煤氣柜事故中的冰山一角,使用一定年限的煤氣柜事故率高,為什么重大危險源的煤氣柜事故頻發(fā)?我們將事故調(diào)查匯總,總結(jié)如下:
新建煤氣柜投產(chǎn)前幾年運行順利,未按檢修年限檢修也能保證正常生產(chǎn),鋼廠領(lǐng)導未節(jié)約檢修成本,抱著僥幸心理,不重視煤氣柜的后期維護和定期檢修,造成使用一定年限的氣柜問題多,事故大。
氣柜運行人員普遍年輕化,對自動化依賴程度高,氣柜早期設(shè)計落后、存在設(shè)計缺陷,鋼廠后續(xù)未及時更新,未進行技術(shù)改造,未進行自動化升級,造成運行人員運行困難大,不能及時發(fā)現(xiàn)問題,煤氣柜事故頻發(fā),例如:活塞內(nèi)無CO報警儀、活塞內(nèi)無水平在線監(jiān)測、氣柜無雙柜容顯示等等,部分新建稀油柜高成本增添活塞水平自動修復裝置。
氣柜巡檢人員大多為內(nèi)部人員,缺乏專業(yè)性,不能全面記錄和全面發(fā)現(xiàn)氣柜生產(chǎn)隱患,小問題危害小,不處理,大問題專業(yè)性強,處理不了,.終釀成煤氣柜事故。
建議:
為確保煤氣柜長久高效的生產(chǎn),減少緊急停產(chǎn)造成的損失,望煤氣柜使用單位重視安全生產(chǎn),以下建議僅供參考:
檢修的重要性:合理安排煤氣柜定期檢修工作,切不可抱著僥幸心理,超時間使用。使用年限較長的煤氣柜后期維護時可適當縮短檢修周期,確保煤氣柜穩(wěn)定安全生產(chǎn)。
日常維護的重要性:增強日常運行巡檢人員的專業(yè)性,人員可定期外派學習,提高生產(chǎn)維護經(jīng)驗,真正做到及時發(fā)現(xiàn)、全面記錄、定期整改。
維護保運的重要性:各地煤氣柜設(shè)備生產(chǎn)問題大不相同,使用年限較長的煤氣柜可外委煤氣柜檢修單位常年維護保運,結(jié)合實際情況,為使用單位量身定制常年維護保運方案。
這些就是西安煤氣柜安全生產(chǎn)的重要性,歡迎大家來多多留言!